為進(jìn)一步提升鉻鐵生產(chǎn)環(huán)保水平,實現(xiàn)超低排放,太鋼萬邦爐料有限公司積極開展超低排放改造和環(huán)保治理。日前,焙燒SCR脫硝工程經(jīng)過三個月的連續(xù)奮戰(zhàn)提前實現(xiàn)竣工投產(chǎn),為太鋼萬邦著力打造綠色化低碳鉻鐵冶煉生產(chǎn)基地奠定了堅實的環(huán)?;A(chǔ)。


 去年,太鋼萬邦大力實施超低排放治理,環(huán)保專項治理取得實質(zhì)性進(jìn)展,通過了環(huán)保級績效評級驗收。今年該公司繼續(xù)加大環(huán)保治理力度,確立了實現(xiàn)環(huán)保A級企業(yè)目標(biāo),力爭成為國內(nèi)鐵合金行業(yè)第一家環(huán)保A級企業(yè)。為此,該公司圍繞整個生產(chǎn)流程進(jìn)一步梳理環(huán)保改進(jìn)控制點,確定了系列高標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保治理項目:包括富余煤氣發(fā)電項目、焙燒煙氣脫硝除塵項目(SCR項目)、焙燒和冶煉干法除塵項目以及無組織排放和清潔運輸管控項目。


 焙燒SCR脫硝環(huán)保項目采用了目前市場上主流的脫硝技術(shù),采用“320℃-330℃SCR脫硝”工藝路線,配套建設(shè)除霧裝置等,保留現(xiàn)用洗滌裝置,加熱段和燒結(jié)段煙氣先經(jīng)各自對應(yīng)的洗滌裝置除塵和脫硫后進(jìn)入新建的深度除霧裝置除去煙氣中攜帶的水分,然后調(diào)整至反應(yīng)溫度后進(jìn)入SCR脫硝裝置進(jìn)行脫硝反應(yīng)。采用該種工藝路線脫硝后的氮氧化物排放降低到20-30 mg/m3水平,達(dá)到A級企業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn),有效減少環(huán)保管控造成的減產(chǎn)和停車,進(jìn)一步釋放焙燒產(chǎn)能。此外,富余煤氣發(fā)電項目已完成鍋爐主體施工,預(yù)計9月底投入使用,投用后可有效利用現(xiàn)有富余煤氣,進(jìn)一步提升經(jīng)濟效益。焙燒和冶煉干法除塵改造已完成可研編制,預(yù)計10月底投用。